工厂的效率如何提升?指标如何达标?这对生产线提升线速需求不断提高,而在总装区域小车线座椅装配岗位是一道难题。班组遇到座椅托盘卡板、车型连续高工时车型上线时,考虑到操作工操作困难,停线风险大。设备团队组织人员对现阶段座椅输送线的JPH评估,检测到座椅输送JPH只有28.5,设备团队结合日常实际工作,从各种操作及设备原理寻找“增效、提效”之处。
SUV座椅输送线
经过分析,座椅从升降机送出时上层比下层慢,设备团队考虑把上层辊道的速度提升,更换电机来提升速度。因采购电机周期长,又不能影响生产,借鉴原终端板链的提速方式—增加电机输出轴齿轮的齿数。通过机械工程师测绘、计算,由原来24齿改成29齿,速度理论值提升一倍有余。待齿轮加工到后,维修人员在下班时间进行安装,测试后JPH提升10秒,JPH也从28.5提升至31,达到预期效果。员工工作更顺手了,避免了人等设备的状况,停线风险也下降至0。小齿轮、大作用,不仅节约了更换电机的成本,也减少了维修工的工作量。
电机齿轮改善
针对班组的瓶颈,快速反应,积极进取,总装设备团队充分发挥自身专业水平去攻坚克难,积极响应小蓝工厂“增效降本,行动有我”活动要求。总装设备团队秉承着“每天进步一点,小改善大收益”的理念,聚沙成塔,人人都从对班组有影响的工位进行识别改善之处,积极发现各种降低成本的改善点。不断突破,为以后的30JPH打好基础,做好改善。
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