大模数重载人字齿轮轴硝盐淬火工艺

版权音信

做家:顾晓明

单元:常州天山重工呆板灵验公司

起原:《金属加工(热加工)》杂志

大模数重载人字齿轮轴做为轧机中首要的行动与动力传动零件,请求人字齿轮轴具备高的来往强度与抗弯强度,其齿面硬度请求58~62HRC,普遍采纳17CrNiMo6材质,渗碳淬火工艺。当今,重载人字齿轮轴淬火冷却介质广大采纳马上淬煤油,在冷却机能、成本、平稳性,及环保方面具备必然劣势。而硝盐与油比拟,具备诸多上风,本文注意钻研大模数重载人字齿轮轴硝盐淬火工艺。一、热管教技艺请求重载人字齿轮轴如图1所示,零件参数、材质机能参数和化学成份离别见表1、表2、表3。热管教技艺请求为表面硬度58~62HRC,心部硬度35~45HRC,灵验强硬层深4.5~5.0mm,图样请求强硬层深≥2.75mm。表面结构为马氏体3级,心部结构3级,残留奥氏体2级,碳化物2级。热管教原料探测按JB/T.3-《重载齿轮渗碳金相实验》实行。

图1重载人字齿轮轴

表1重载人字齿轮轴参数

材质

齿数

法向模数/mm

齿形角(°)

全齿高/mm

螺旋角(°)

17CrNiMo6

34

23

20

54.5

28

表CrNiMo6机能参数(℃)

材质

MS

Ac1

Ac3

17CrNiMo6

表3重载人字齿轮轴化学成份(原料分数)(%)

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Mo

0.19

0.25

0.62

0.

0.

1.60

1.52

0.28

该重载人字齿轮轴渗碳淬火存在如下技艺难点:①强硬层深4.5mm以上,渗碳光阴长,碳化物操纵窘迫。②灵验截面达fmm,油淬不能餍足大截面零件高温冷却速率请求,而盐浴可经过介质温度、含水量的操纵在高温区完结高于油的冷却本领,难点在于公道抉择温度及含水量。③由于零件灵验截面大,盐浴淬火在分级前期盐浴以及后期空气中冷却均较迟缓,相对油而言,淬火后残留奥氏体较多,难点在于怎样抉择符合的工艺,消除残留奥氏体的同时,保证表面、心部取得及格结构。二、实验工艺

人字齿轮轴热管教采纳fmm渗碳炉,零件处于炉体重心,齿部与辐射管间隔均等,保证零件加热及冷却中热量传送匀称,减小热应力变形。渗碳淬火工艺采纳从头加热门路,实验盐浴配方为50%KNO3+50%NaNO2,熔点℃,采纳分级淬火门路,即心部结构在盐浴中变化,表面结构在空气中变化,进而减小应力,减小变形。从结构原料、成本方面剖析工艺可行性。工艺弧线如图2~4所示。

图2渗碳工艺弧线

图3渗碳后高温回火工艺弧线

图4淬火回火工艺弧线

三、实验成绩与剖析1.实验成绩实验成绩如表4、表5所示,金相结构如图5、图6所示。实验工艺执行后,存在如下题目:①实质心部硬度31~33HRC,低于技艺请求(35~45HRC)。②f45mm×90mm试样表面硬度58~58.5HRC,偏技艺请求下限。③心部5级游离铁素体结构,呈块状及条状。

表4人字齿轮轴热管教实验成绩

碳化物(级)

马氏体及残存奥氏体(级)

心部铁素体(级)

心部晶粒度(级)

实质齿面硬度HRC

1

1

5

7

60~62

内氧化深度/um

脱碳层深度/um

灵验强硬层深度(HV1)/㎜

实质心部硬度HRC

16

26

4.50

31~33

表5人字齿轮轴试样硬度值散布

距表面间隔/mm

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

2.0

3.0

4.0

4.3

4.9

硬度值HV1

图5表面结构

图6心部结构

2.实验成绩剖析

(1)心部不及格

齿轮轴实质心部硬度不够,存在较大批的游离铁素体,铁素体为软性相,心部过多铁素体的存在直接致使心部硬度不够。心部铁素体超标首要由如下几个成分致使:①原材料为3级带状结构,淬火后心部结构呈马氏体与游离铁素体区瓜代散布,如图6所示。带状偏析为C、Mn、Cr、Mo等元素的宏观偏聚,合金含量的缺少将致使奥氏体化临界点Ac3提升至℃以上,在℃奥氏体化前提下,合金成份缺少区将为非彻底奥氏体化,存在未溶铁素体,淬火后未溶块状铁素体将遗传至室温形态;同时由于合金元素缺少,致使淬透机能下落,淬火冷却时由于冷却本领达不到偏析区马氏体造成的临界冷却速率,致使冷却时析出条状铁素体。②含水量0.5%的℃硝盐淬火冷却介质的高温区冷却本领不够。硝盐介质的冷却机能首要由含水量及温度决意,硝盐淬火进程中没有蒸汽膜阶段,高温区冷却速率很快,于是关于厚壁工件能够取得较佳的心部淬火结构。硝盐含水量关于盐浴的冷却机能特地关键,未加水的盐浴其冷却机能较差,经过向硝盐中加水能够大幅提升其高温冷却机能。跟着硝盐温度提升,其冷却机能低沉,但盐温提升又加速硝盐的活动性,能推进冷却,是以抉择符合的盐温及含水量对冷却机能影响显著。渗碳齿轮硝盐含水量普遍操纵在0.4%~1.5%,这次实验盐温(℃)偏高,同时含水量(0.5%)较少,未能大幅提升水盐搀杂介质的汽化热值,致使介质整个高温冷却机能欠安。

(2)试样表面硬度偏低f45mm×90mm试样热管教后表面硬度仅58~58.5HRC,远低于实质齿面60~62HRC,表面硬度不同影响强硬层弧线走势,致使试样灵验强硬层数值不能确实响应实质强硬层数值。由探测数据以及工艺门路可知,硬度偏低主假如由于回火温度较高且光阴较长而至,实质缘故在于试样尺寸较小,其抗回火性较差。关于17CrNiMo6渗碳齿轮而言,普遍低温回火温度高于℃后将造成显然的高碳马氏体软化形势,在~℃区间回火,跟着光阴的拉长,高碳马氏体软化不显然。实验工艺是专为零件实质而制订,由于硝盐淬火奥氏体平稳化严峻,淬火后存在一天命量的残奥,回火温度必需到达℃才能够使残留奥氏体变化。该工艺门路尽管回火温度高、光阴长,但由于零件灵验截面大,须要很万古间才可彻底烧透,其回火后零件仍可到达60HRC以上,但该工艺对小截口试样却不实用。f45mm试样回火4h便可到达回火方针,现实上回火光阴长20h,高碳马氏体软化显然。(3)表面结构当今国内关于17CrNiMo6材质零件,思量到合金元素含量较高档缘故,在其渗碳后广大采纳高温回火管教,其方针在于:①低沉淬火后残留奥氏体量。②对断续细网状碳化物举办球化管教。③消除渗碳后空冷造成的马氏体结构遗传效应,细化表面晶粒。④消除应力,减小变形。从实验成绩来剖析,碳势值配置为0.65%,4段渗碳法,强扩比削减至1.2~1.5,表层淬火后无看来碳化物,注明经过灵验的渗碳工艺手法能够处分表面碳浓度操纵窘迫。实验渗碳出炉温度为℃,处于17CrNiMo6两相区内,此时出炉相当于空淬,致使表面造成马氏体或下贝氏体结构。由于马氏体结构遗传效应,从头加热时其表面马氏领悟进一步长大,造成粗针马氏体,于是℃出炉必需举办高温回火管教,但这就造成成本增添,临盆周期拉长。若将出炉温度低沉至℃,由于零件在炉内退火冷却,表面、心部均取得均衡结构,从头加热时形核率增大,表面奥氏体晶粒细化。经过℃出炉工艺能够消除结构遗传效应,细化结构,到达高温回火方针,替换高温回火工艺。四、工艺优化基于以上阐述,对重载人字齿轮轴举办如下工艺优化:(1)取缔渗碳后高温回火管教,经过渗碳工艺手法防范表面造成超标碳化物,渗碳℃出炉,取缔高温回火。(2)淬火工艺采纳先℃保温,消除未溶铁素体,低沉偏析区奥氏体化温度,提升淬透机能;快冷至℃保温淬火取得良好表面结构,低沉残留奥氏体数目,减小高碳马氏体针长度。盐温低沉至℃,含水量提升至1.0%,以取得更快的高温区冷却速率,防范心部造成游离铁素体;同时盐温低沉可灵验削减奥氏体平稳化形势,表面残留奥氏体数目削减。优化后淬火工艺弧线见图7。(4)回火工艺优化为~℃×5h+~℃×20h。第一次回火温度较高,消除残留奥氏体。递减式回火门路在消除应力,平稳结构的同时,防范了试样过回火题目,使试样的探测成绩更确实地响应实质形态,探测成绩更具对比性。

图7优化后淬火回火工艺弧线

工艺优化后,实验成绩见表6、表7,零件金相结构如图8、图9所示。优化工艺后:①灵验处分心部铁素体超标题目,心部结构为%马氏体,心部硬度由31~33HRC提升至38~40HRC。②试样表面硬度与零件齿面硬度相相符,试样的强硬层散布、灵验强硬层深能够确实响应零件实质。③取缔了渗碳后高温回火工艺,表面残留奥氏体<5%,马氏体呈隐针及细针状,无看来碳化物,表面结构餍足技艺请求,考证了高温回火工艺的可替换性。

表6工艺优化后实验成绩

碳化物(级)

马氏体及残留奥氏体(级)

心部铁素体(级)

心部晶粒度(级)

实质齿面硬度HRC

1

1

1-2

7

60~61.5

内氧化深度/um

脱碳层深度/um

灵验强硬层深度(HV1)/㎜

实质心部硬度HRC

15

20

4.62

38~40

表7工艺优化后试样强硬值散布

距表面间隔/mm

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

2.0

3.0

4.0

4.3

4.9

硬度值HV1

图8工艺优化后表面结构表9工艺优化后心部结构

采纳上述优化工艺,管教了10余件大模数人字齿轮轴,各项探测成绩均餍足技艺请求,探测成绩考证了该优化工艺的可行性。

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